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SMT制程不良原因及改善对策一(空焊,短路,直立) SMT制程不良原因及改善对策一(空焊,短路,直立) 一,空焊 | 产生原因 | 改善对策 | 1,锡膏活性较弱; | 1,更换活性较强的锡膏; | 2,钢网开孔不佳; | 2,开设精确的钢网; | 3,铜铂间距过大或大铜贴小元件; | 3,将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距
开为0.5mm; | 4,刮刀压力太大; | 4,调整刮刀压力; | 5,元件脚平整度不佳(翘脚,变形) | 5,将元件使用前作检视并修整; | 6,回焊炉预热区升温太快; | 6,调整升温速度90-120秒; | 7,PCB铜铂太脏或者氧化; | 7,用助焊剂清洗PCB; | 8,PCB板含有水份; | 8,对PCB进行烘烤; | 9,机器贴装偏移; | 9,调整元件贴装座标; | 10,锡膏印刷偏移; | 10,调整印刷机; | 11,机器夹板轨道松动造成贴装偏移; | 11,松掉X,Y Table轨道螺丝进行调整; | 12,MARK点误照造成元件打偏,导致空焊; | 12,重新校正MARK点或更换MARK点; | 13,PCB铜铂上有穿孔; | 13,将网孔向相反方向锉大; | 14,机器贴装高度设置不当; | 14,重新设置机器贴装高度; | 15,锡膏较薄导致少锡空焊; | 15,在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距; | 16,锡膏印刷脱膜不良。 | 16,开精密的激光钢钢,调整印刷机; | 17,锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; | 17,用新锡膏与旧锡膏混合使用; | 18,机器反光板孔过大误识别造成; | 18,更换合适的反光板; | 19,原材料设计不良; | 19,反馈IQC联络客户; | 20,料架中心偏移; | 20,校正料架中心; | 21,机器吹气过大将锡膏吹跑; | 21,将贴片吹气调整为0.2mm/cm2; | 22,元件氧化; | 22,吏换OK之材料; | 23,PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性剂挥发; | 23,及时将PCB‘A过炉,生产过程中避免堆积; | 24,机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度偏信移过炉后空焊; | 24,更换Q1或Q2皮带并调整松紧度; | 25,流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成空焊; | 25,将轨道磨掉,或将PCB转方向生产; | 26,钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。 | 26,清洗钢网并用风枪吹钢网。 |
二,短路 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚短路; | 1,调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm; | 2,元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路; | 2,调整机器贴装高度,泛用机一般调整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸咀下将时); | 3,回焊炉升温过快导致; | 3,调整回流焊升温速度90-120sec; | 4,元件贴装偏移导致; | 4,调整机器贴装座标; | 5,钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长,开孔过大); | 5,重开精密钢网,厚度一般为0.1mm-0.15mm; | 6,锡膏无法承受元件重量; | 6,选用粘性好的锡膏; | 7,钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚; | 7,更换钢网或刮刀; | 8,锡膏活性较强; | 8,更换较弱的锡膏; | 9,空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件锡膏印刷过厚; | 9,重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴; | 10,回流焊震动过大或不水平; | 10,调整水平,修量回焊炉; | 11,钢网底部粘锡; | 11,清洗钢网,加大钢网清洗频率; | 12,QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。 | 12,更换QFP吸咀。 |
三,直立 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,铜铂两边大小不一产生拉力不均; | 1,开钢网时将焊盘两端开成一样; | 2,预热升温速率太快; | 2,调整预热升温速率; | 3,机器贴装偏移; | 3,调整机器贴装偏移; | 4,锡膏印刷厚度不均; | 4,调整印刷机; | 5,回焊炉内温度分布不均; | 5,调整回焊炉温度; | 6,锡膏印刷偏移; | 6,调整印刷机; | 7,机器轨道夹板不紧导致贴装偏移; | 7,重新调整夹板轨道; | 8,机器头部晃动; | 8,调整机器头部; | 9,锡膏活性过强; | 9,更换活性较低的锡膏; | 10,炉温设置不当; | 10,调整回焊炉温度; | 11,铜铂间距过大; | 11,开钢网时将焊盘内切外延; | 12,MARK点误照造成元悠扬打偏; | 12,重新识别MARK点或更换MARK点; | 13,料架不良,元悠扬吸着不稳打偏; | 13,更换或维修料架; | 14,原材料不良; | 14,更换OK材料; | 15,钢网开孔不良; | 15,重新开设精密钢网; | 16,吸咀磨损严重; | 16,更换OK吸咀; | 17,机器厚度检测器误测。 | 17,修理调整厚度检测器。 |
SMT制程不良原因及改善对策二(缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊) SMT制程不良原因及改善对策二(缺件,锡珠,翘脚,浮高,错件,冷焊) 四,缺件 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,真空泵碳片不良真空不够造成缺件; | 1,更换真空泵碳片,或真空泵; | 2,吸咀堵塞或吸咀不良; | 2,更换或保养吸膈; | 3,元件厚度检测不当或检测器不良; | 3,修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器; | 4,贴装高度设置不当; | 4,修改机器贴装高度; | 5,吸咀吹气过大或不吹气; | 5,一般设为0.1-0.2kgf/cm2; | 6,吸咀真空设定不当(适用于MPA); | 6,重新设定真空参数,一般设为6以下; | 7,异形元件贴装速度过快; | 7,调整异形元件贴装速度; | 8,头部气管破烈; | 8,更换头部气管; | 9,气阀密封圈磨损; | 9,保养气阀并更换密封圈; | 10,回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元件; | 10,打开炉盖清洁轨道; | 11,头部上下不顺畅; | 11,拆下头部进行保养; | 12,贴装过程中故障死机丢失步骤; | 12,机器故障的板做重点标示; | 13,轨道松动,支撑PIN高你不同; | 13,锁紧轨道,选用相同的支撑PIN; | 14,锡膏印刷后放置时间过久导致地件无法粘上。 | 14,将印刷好的PCB及时清理下去。 |
五,锡珠 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,回流焊预热不足,升温过快; | 1,调整回流焊温度(降低升温速度); | 2,锡膏经冷藏,回温不完全; | 2,锡膏在使用前必须回温4H以上; | 3,锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重); | 3,将室内温度控制到30%-60%); | 4,PCB板中水份过多; | 4,将PCB板进烘烤; | 5,加过量稀释剂; | 5,避免在锡膏内加稀释剂; | 6,钢网开孔设计不当; | 6,重新开设密钢网; | 7,锡粉颗粒不均。 | 7,更换适用的锡膏,按照规定的时间对锡膏进行搅拌:回温4H搅拌3-5MIN。 |
六,翘脚 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,原材料翘脚; | 1,生产前先对材料进行检查,有NG品修好后再贴装; | 2,规正座内有异物; | 2,清洁归正座; | 3,程序设置有误; | 3,修改程序; | 4,MK规正器不灵活; | 4,拆下规正器进行调整。 |
七,浮高 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,PCB 板上有异物; | 1,印刷前清洗干净; | 2,胶量过多; | 2,调整印刷机或点胶机; | 3,红胶使用时间过久; | 3,更换新红胶; | 4,锡膏中有异物; | 4,印刷过程避免异物掉过去; | 5,炉温设置过高或反面元件过重; | 5,调整炉温或用纸皮垫着过炉; | 6,机器贴装高度过高。 | 6,调整贴装高度。 |
八,错件 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料盒毛刷不良; | 1,检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压抛料盒毛刷; | 2,贴装高度设置过高元件未贴装到位; | 2,检查机器贴装高度; | 3,头部气阀不良; | 3,保养头部气阀; | 4,人为撞板造成; | 4,人为撞板须经过确认后方可过炉; | 5,程序修改错误; | 5,核对程序; | 6,材料上错; | 6,核对站位表,OK后方可上机; | 7,机器异常导致元件打飞造成错件。 | 7,检查引起元件打飞的原因。 |
九,冷焊 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,回焊炉回焊区温度不够或回焊时间不足; | 1,调整回焊炉温度或链条速度; | 2,元件过大气垫量过大; | 2,调整回焊度回焊区温度; | 3,锡膏使用过久,熔剂浑发过多。 | 3,更换新锡膏。 |
SMT贴片制程不良原因及改善对策三(反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶)
SMT贴片制程不良原因及改善对策三(反向,反白/反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢胶)
十,反向 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,程序角度设置错误; | 1,重新检查程序; | 2,原材料反向; | 2,上料前对材料方向进行检验; | 3,上料员上料方向上反; | 3,上料前对材料方向进行确认; | 4,FEEDER压盖变开导致,元件供给时方向; | 4,维修或更换FEEDER压盖; | 5,机器归正件时反向; | 5,修理机器归正器; | 6,来料方向变更,盘装方向变更后程序未变更方向; | 6,发现问题时及时修改程序; | 7,Z轴马达皮带或轴有问题。 | 7,检查马达皮带和马达轴。 |
十一,反白/反面 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,料架压盖不良; | 1,维修或更换料架压盖; | 2,原材料带磁性; | 2,更换材料或在料架槽内加磁皮; | 3,料架顶针偏位; | 3,调整料架偏心螺丝; | 4,原材料反白; | 4,生产前对材料进行检验。 |
十二,偏移 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,印刷偏移; | 1,调整印刷机印刷位置; | 2,机器夹板不紧造成贴偏; | 2,调整XYtable轨道高度; | 3,机器贴装座标偏移; | 3,调整机器贴装座标; | 4,过炉时链条抖动导致偏移; | 4,拆下回焊炉链条进行修理; | 5,MARK点误识别导致打偏; | 5,重新校正MARK点资料 ; | 6,NOZZLE中心偏移,补偿值偏移; | 6,校正吸咀中心; | 7,吸咀反白元件误识别; | 7,更换吸咀; | 8,机器X轴或Y轴丝杆磨损导致贴装偏移; | 8,更换X轴或Y轴丝杆或套子; | 9,机器头部滑块磨损导致贴偏; | 9,更换头部滑块; | 10,吸咀定位压片磨损导致吸咀晃动造成贴装偏移。 | 10,更换吸咀定位压片。 |
十三,元件破损 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,原材料不良; | 1,检查原材料并反馈IQC处理; | 2,规正器不顺导致元件夹坏; | 2,维修调整规正座; | 3,吸着高度或贴装高度过低导致; | 3,调整机器贴装高度; | 4,回焊炉温度设置过高; | 4,调整回焊炉温度; | 5,料架顶针过长导致; | 5,调整料架顶针; | 6,炉后撞件。 | 6,人员作业时注意撞件。 |
十四,少锡 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,PCB焊盘上有惯穿孔; | 1,开钢网时避孔处理; | 2,钢网开孔过小或钢网厚度太薄; | 2,开钢网时按标准开钢网; | 3,锡膏印刷时少锡(脱膜不良); | 3,调整印刷机刮刀压力和PCB与钢网间距; | 4,钢网堵孔导致锡膏漏刷。 | 4,清洗钢网并用气枪。 |
十五,多锡 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,钢网开孔过大或厚度过厚; | 1,开钢网时按标准开网; | 2,锡膏印刷厚过厚; | 2,调整PCB与钢网间距; | 3,钢网底部粘锡; | 3,清洗钢网; | 4,修理员回锡过多 | 4,教导修理员加锡时按标准作业。 |
十六,金手指粘锡 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,PCB未清洗干净; | 1,PCB清洗完后经确认后投产; | 2,印刷时钢网底部粘锡导致; | 2,清洗钢网,并用高温胶纸把金手指封体; | 3,输送带上粘锡。 | 3,清洗输送带。 |
十七,溢胶 | 产生原因 | 不良改善对策 | 1,红胶印刷偏移; | 1,调整印刷机; | 2,机器点胶偏移或胶量过大; | 2,调整点胶机座标及胶量; | 3,机器贴装偏移; | 3,调整机器贴装位置; | 4,钢网开孔不良; | 4,重新按标准开设钢网; | 5,机器贴装高度过低; | 5,调整机器贴装高度; | 6,红胶过稀。 | 6,将红胶冷冻后再使用。 |
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